8 时 46 分 - 9 时 20 分:电子系统拆解与散热片检查。小周与小李配合,拆解电子部件:①加密模块拆解:断开电源,拆下加密模块(JM-7107 型),发现模块表面散热片附着一层灰尘(厚度约 0.1),散热风扇滤网有少量纤维堵塞;②散热效率测试:小周用散热效率测试仪检测,显示 “散热效率 83%(初始值 90%),下降 7%(≤10%,无需深度清洁,常规清洁即可)”,分析原因 “保密室虽有过滤,但长期运行仍有灰尘堆积,影响热量散发”;③供电接口检查:小李用万用表测试模块供电接口,电压 3.7V(稳定),接触电阻 0.1Ω(正常),无氧化或松动,模块内部电路无明显老化痕迹(电容、电阻参数均在正常范围)。“散热效率下降 7%,还好没超 10%,擦干净灰尘就能恢复;供电接口也正常,不用换部件。” 小周用无尘布轻轻擦拭散热片,小李补充:“模块电路没问题,说明日常通风做得还行,没让元件老化。”
三、针对性维护措施的执行(1971 年 12 月 9 日 9 时 21 分 - 11 时 30 分)
9 时 21 分,团队根据检查结果,启动针对性维护 —— 核心是 “按‘润滑脂补充→防护壳更换→散热片清洁’顺序,精准执行维护措施,确保每个问题都解决,不遗漏、不过度维护”。过程中,团队经历 “机械维护→安全维护→电子维护”,每一步都透着 “精准规范” 的谨慎,小李的心理从 “维护操作的专注” 转为 “补充润滑脂的细致”,小周则从 “更换防护壳的紧张” 转为 “清洁散热片的耐心”,确保维护质量达标。
9 时 21 分 - 10 时 05 分:齿轮啮合面 719 号润滑脂补充。小李主导,小郑协助,规范补充润滑脂:①齿轮清洁:用无尘毛刷轻轻刷去齿轮缝隙的灰尘(避免灰尘混入新脂),再用无绒布蘸少量酒精擦拭啮合面(去除残留旧脂,确保新脂附着均匀),晾干 5 分钟;②润滑脂准备:打开 719 号合成润滑脂密封包装,用专用涂抹笔(笔尖直径 0.7)蘸取润滑脂,按 “啮合面均匀涂抹,非啮合面薄涂” 的原则操作;③厚度控制:涂抹过程中,用齿轮啮合检测仪实时监测厚度,确保 “啮合面厚度 0.07(补充后总厚度 0.15?不,初始 0.1,损耗 19% 后 0.081,补充至 0.1 即可,涂抹厚度 0.019?此处按规程,补充至初始厚度,故小李精准涂抹 0.019,最终厚度恢复 0.1)”,避免过厚导致齿轮卡滞或过薄仍有损耗;④转动测试:补充完成后,手动转动齿轮 19 圈,感受阻力 7N(与初始一致),无卡顿,用内窥镜观察啮合面,润滑脂覆盖均匀,无遗漏区域。“润滑脂不能多也不能少,多了会粘灰尘,少了还是会损耗快,0.1 刚好,和刚启用时一样。” 小李放下涂抹笔,小郑记录:“9:21-10:05,润滑脂补充完成,厚度恢复 0.1,齿轮转动正常。”
10 时 06 分 - 10 时 55 分:自毁装置铝制防护壳更换。小周主导,老周监督,安全更换防护壳:①旧壳拆除:用专用塑料工具轻轻撬动旧防护壳的固定卡扣(共 7 个),避免用力过猛损坏自毁装置本体,5 分钟后拆下旧壳,放入专用废弃袋(标注 “自毁装置旧防护壳,待带回国内销毁”);②新壳检查:核对新防护壳(FH-7101 型)的参数 —— 厚度 1.9、材质纯铝、卡扣位置与旧壳一致,用压力测试仪测试新壳强度 “20MPa(初始值,达标)”,确认无质量问题;③安装固定:小周与老周双人同步操作,将新壳对准自毁装置本体,逐一扣紧 7 个卡扣(每个卡扣扣紧后听到 “咔” 声),安装后用手轻推防护壳,无松动,再用内窥镜观察内部,无遮挡自毁触发按钮;④安全测试:接通自毁装置电源,测试触发响应(仅测试电路,不触发药剂),显示 “响应正常,无误报”,老周在《安全维护记录表》上签字确认。“换防护壳的时候最怕碰坏自毁装置,塑料工具软,不会撞坏本体;双人操作也是为了相互盯着,没装错。” 小周擦了擦额头的汗,老周补充:“新壳强度 20MPa,和初始一样,安全有保障了。”
10 时 56 分 - 11 时 30 分:加密模块散热片清洁。小周主导,小李协助,彻底清洁散热片:①灰尘清理:用无尘布蘸取专用化学清洁剂(无腐蚀性,型号 QC-7101),轻轻擦拭散热片表面(沿散热片纹路方向,避免横向摩擦损坏鳍片),再用微型吸尘器(功率 9.7W,吸力适中)吸走散热风扇滤网的纤维;②深度清洁:对散热片缝隙中的顽固灰尘,用无尘毛刷(刷毛直径 0.1)轻轻刷出,再用清洁剂擦拭,确保无残留;③散热效率复测:清洁完成后,用散热效率测试仪检测,显示 “散热效率 90