安装风机与风道在冷凝器出风口安装风机,确保风机将冷凝器产生的热风“吹向烘干箱内部”。
在烘干箱回风口,靠近蒸发器一侧加装格栅,避免物料碎屑进入蒸发器。
测试airflow:激活风机,用纸条放在物料架周围,确保空气能循环。
步骤4:安装温控与控制系统。
将温度传感器固定在烘干箱中部,远离冷凝器,避免测温不准。
湿度传感器安装在回风口,检测循环空气的湿度。
连接电路,温控器输出
温度低于下限时激活压缩机和风机,高于上限时停机。
步骤5:测试与调试首次开机。
先通电测试压缩机是否运转,无异常噪音。
冷凝器是否发热,蒸发器是否结露。
温度测试:关闭箱门,运行
若升温慢,可能是制冷剂不足或箱体漏风,需排查。
烘干测试:放入少量物料如湿毛巾,观察4小时内是否干燥。
若局部不干,调整物料摆放或增加风机风量。
半个多月后,王向阳兴奋的看着自己完成的空气能烘干机。
“老婆,你看看我发明的空气能烘干机,一次性能够烘干250斤芒果。”
朱雪很兴奋,感觉这玩意就是造福广大吃货,立马把记者叫来。
王向阳嘴角抽搐了下,但也没说什么。
跑来的记者研究了半天,也没发现这和普通的电烘箱有什么区别?
于是端着朱雪切好的几盘芒果放进去测试。
设置好烘烤时间和湿度后,只需要等待15个小时就能变成美味的芒果干。
但是,等到第二天,记者当场就发现了一个问题。
那就是芒果干只有一半是干的,另外一半不是很干。
关键的是捏起来还是软软的,很明显烘干失败了。
王向阳皱着眉头研究了一会后,发现了问题。
原来是风扇把外面的空气给吸进来,之后通过一系列变化产生的热量也会流进烘烤箱。
而内部的风机可以让里面的空气流动起来,快速烘干。
但这样的加热方式会导致受热不均匀。
好在这是个小问题,王向阳花了两天半的时间改良出了第二代。
他在烤箱的每一层都安装了一个导流板,让原本上下循环的空气可以分布在每一层的中间。
不仅提升了烘烤速度,而且受热也更加均匀。
测试发现二代机烤出的芒果干,软硬程度都一样,送给大家吃,大家都觉得味道非常好。
记者见了,直接找来一批人举办人机大赛。
看看空气能烘干机与传统的电烘箱哪个更快更省电?
为了公平起见,一位水果老板给机器队送了5个切果高手。
但是比赛用的芒果还是需要手动挑选。
因为太生和太熟的芒果口感不好。
只有九成熟的芒果,考出来是最甜最好吃的。
这就导致比赛一开始,双方就跟买菜的大妈一样疯狂抢芒果,闹出了一场笑话。
一个二个的,还抢得非常开心。
在王向阳的干预下,一群人才分开进行削皮切片工作。
这就非常考验切片师傅的刀工,因为只有一厘米厚的芒果烤出来的口感才是最好的。
虽然人工队先完成了切片任务,但他们需要花14个小时烘烤。
而机器队只需要10个小时。
第二天,记者对比电表发现人工队的电烤箱用了89度电,机器队连30度电都没到。
这是个碾压般的数据,看到这一幕,王向阳还是很高兴的。
可是,当他打开自己研发的烘干机时,傻眼了。
因为机器拷出来的芒果干很多都已经发黑氧化,另外还有烤不干起泡的情况。
王向阳皱着眉头边吃芒果边研究,一度到了想吐的节奏。
感觉自己把一辈子的芒果都吃完了。
后来发现,原来是不同的芒果它的含水量和含糖量不一样。
靠着这个思路,王向阳研究出了第三代烘烤机。